Bloqueador de fraude

WSL

Como operar corretamente o testador de vazamento de luvas?

operação Luva Leak Tester

Índice

1. Apresentar

1.1 Esboço

A detecção tradicional de vazamento de ar em luvas usa manualmente luzes infláveis individualmente e, em seguida, amostragem de água suspensa. Inspeção manual de luz inflável, alta intensidade de trabalho e altos requisitos técnicos para o operador, uma inspeção qualificada de uma luva precisa levar de 3 a 7 segundos, e a qualidade da inspeção é facilmente afetada pelos motivos do operador. Amostragem de água suspensa de produtos acabados não só usa muitos recursos hídricos, mas também deve ser seca novamente após a inspeção. Oficinas de água suspensa geralmente cobrem uma grande área para as empresas investirem em altos custos.

O equipamento de detecção de vazamento de ar em luvas surgiu por meio de sensores de alta precisão para detectar vazamento de luvas, alta precisão de detecção, qualidade estável e velocidade de detecção rápida. Para testes em lote, uma luva gasta cerca de 1 segundo; para amostragem on-line, os requisitos de precisão de detecção são muito altos, então uma luva gasta cerca de 2 segundos.

1.2 Introdução à função

A máquina de detecção de vazamento de ar em luvas realiza as seguintes funções:
(1) Controle de partida e parada rotativa da cabeça, ajuste de velocidade;
(2) Moldagem, fixação e inflação da luva antes do sopro;
(3) Detecção de vazamento de ar na luva;
(4) Luvas qualificadas fora;
(5) Rejeição de resíduos de luvas defeituosas. Dicas especiais:
★Antes de operar este equipamento, leia o manual cuidadosamente primeiro. Caso contrário, ele danificará o pessoal e o equipamento.
★ O ar comprimido é a principal força de ação do equipamento. Você precisa garantir que a pressão do ar comprimido não seja menor que 0,6 MPa e que nenhuma água, óleo ou poeira afetará o efeito de detecção, encurtará a vida útil dos componentes e até danificará o equipamento.

2. Introdução à interface

2.1 Interface principal

1-Interface principal
1-Interface principal

A interface principal do sistema é mostrada na figura acima e contém o seguinte:
(1) Área de condições de inicialização: todas as luzes estão acesas, você pode iniciar o equipamento; caso contrário, você precisa
para verificar os motivos de não acender;

(2) área de operação do equipamento: cada turno precisa definir o número da linha correspondente à variedade da luva e, de acordo com o turno atual, atualizar a configuração do código do lote (geralmente o ano, mês e dia + número de série (deve ser um número de 10 dígitos, caso contrário, o código é inválido, como 2019010101);

(3) Área de operação em execução: 'controle rotativo' para iniciar e parar a rotação da cabeça; os botões 'velocidade +' e 'velocidade -' podem ser ajustados para a velocidade de produção, o mínimo de 3 m / min, o máximo de 14 m / min. (4) Área de dados de produção: exibe os dados de produção da máquina;

(4) Área de dados de produção: exibe o lote de produção, o número total de produtos, a taxa de aprovação, a velocidade de produção, o tempo de inicialização e o tempo de produção, etc. (será alterado de acordo com o status real);

(5) Área de comutação de interface: comutação entre interfaces.

2.2. Interface de configuração

Tela de configuração de 2 funções
Tela de configuração de 2 funções

A interface de configuração de funções é mostrada na figura acima e contém o
seguindo:
A. Configuração automática:
(1) 'Liberação manual': Em uma parada de emergência, você pode abrir manualmente o freio de retenção. (Observação: o botão de parada de emergência não é pressionado; você não pode liberar o freio de retenção!)

(2) 'Fixação válida' habilita a função de fixação da pinça; se você clicar para mudar para 'Fixação inválida', o dispositivo não controlará mais a fixação da pinça;

(3) 'Abrir válido' habilita a função de abertura do grampo; se você clicar para alterá-lo para 'Abrir inválido', o dispositivo não controlará mais a abertura do grampo;

(4) Quando um novo lote começa a ser inspecionado, você deve certificar-se de que o texto no botão de reinspeção seja 'Reinspeção' em vez de 'Reinspeção em andamento'. Após a inspeção, quando o mesmo lote de produtos for reinspecionado para rejeições, você precisa pressionar o botão de reinspeção para que o texto no botão de reinspeção mude para 'Reinspeção em andamento'. O texto no botão de reinspeção será
altere para 'Reinspeção em andamento'. (A operação inadequada pode causar erros de contagem e resultados de teste imprecisos, portanto, verifique se esta configuração está correta antes de começar a usar a máquina;)

3-Tela de Sincronização de Valores de Pulso
3-Tela de Sincronização de Valores de Pulso
Tela de contagem de 4 cilindros
Tela de contagem de 4 cilindros

B. Configuração da área de senha:
A senha de entrada ' é usada para configuração de parâmetros por funcionários com autoridade de operação.

(1) 'O valor sincronizado é usado para calibrar o valor do codificador; Pulso de posição real: mecanismo alternativo atual do dispositivo e valor da posição da correia.

(2) Pulsos de posição superior e inferior: defina os limites de alarme superior e inferior. Se os pulsos de posição reais excederem os limites superior e inferior, o equipamento emitirá um alarme e parará para evitar que o equipamento seja danificado devido a falhas, como dentes saltando da correia ou quebra. Requisitos: Os limites superior e inferior são definidos de acordo com a condição real de execução; o valor do pulso de posição do limite superior é cerca de 60 vezes maior do que o valor do pulso de posição real; o valor do pulso de posição do limite inferior é cerca de 60 vezes menor do que o valor do pulso de posição real; o espaçamento não deve ser muito grande para evitar que o equipamento perca seu efeito protetor.

(3) Se a interface de alarme informar que o número da cabeça está errado, gire o dispositivo ociosamente por 1 volta para inicializar o número da cabeça de detecção automaticamente;

(4) Clique na 'caixa de senha' para abrir a caixa do teclado, digite a senha (1111) e você pode limpar a contagem do cilindro. O cilindro da haste guia é equipado com um alarme de limite de ação; quando atinge o limite superior de ação, o alarme do equipamento solicita a substituição do cilindro da haste guia e, após a substituição,
concluído, o valor da contagem será zerado e a contagem será reiniciada;

(5) Botão de depuração automática, ao alternar a função de depuração, pode ser usado para testar se o cilindro funciona normalmente;

Tela de configuração de 5 funções
Tela de configuração de 5 funções
Tela de seleção de nível de detecção 6
Tela de seleção de nível de detecção 6
7-Tela de configuração de pressão de pré-sopro e pressão de sopro
7-Tela de configuração de pressão de pré-sopro e pressão de sopro

C.Ver e definir salto

(1) 'Visualizar dados de produção' para visualizar estatísticas de produção, que podem ser copiadas para um computador, conforme mostrado na figura abaixo:

(2) Clique na caixa de teclado pop-up 'caixa de senha', digite a senha (123) e você pode definir o nível de teste. De acordo com os diferentes lotes de luvas, a propriedade de elasticidade das luvas pode mudar ligeiramente, resultando em diferenças nos resultados do teste, que serão corrigidos de acordo com a situação de amostragem das luvas.

(3) configurações de tempo de sopro, cada linha corresponde a uma variedade diferente de luvas, diferentes variedades de luvas de tamanhos diferentes. Portanto, o tempo de sopro para luvas é diferente, e a detecção do 'tempo de pré-sopro' de luvas pequenas pode ser corrigida e distorcida adequadamente para melhorar a precisão da detecção. Clique na 'caixa de senha' para abrir a caixa do teclado e digite a senha (123) para definir a pressão de pré-sopro e sopro. Ao definir o tempo de pré-sopro, você pode controlar a quantidade de ajuste da luva; se a quantidade de ajuste for muito pequena, a luva não pode ser corrigida; se a quantidade de ajuste for muito grande, a luva deslizará para o fundo do selo, afetando os resultados do teste, o tempo de pré-sopro deve ser definido de acordo com as necessidades reais. O tempo de pré-sopro deve ser definido de acordo com as necessidades reais:

2.3 Interface de dados de monitoramento

8-Tela de dados de monitoramento
8-Tela de dados de monitoramento

A tela 'Dados de inspeção' é mostrada acima e contém o seguinte:
A tela 'Dados de teste' contém 36 grupos de valores de teste de cabeça e
status; A luz 'Indicação de alarme' indica que este grupo de cabeças
falhou; A cor do 'Teste indica o correspondente
status:
Verde: Aprovado;
Amarelo: produto suspeito;
Vermelho: produto não qualificado ou suspeito.

Produtos suspeitos precisam ser testados novamente. Ao detectar produtos suspeitos, você precisa clicar no botão 'Re-inspeção' em 'Configuração de função', e 'Reinspeção' no botão de reinspeção mudará para 'Re-inspeção em andamento' antes que a reinspeção possa ser realizada. 'Neste momento, se o produto for qualificado, o número de produtos defeituosos será reduzido em 1, o número de produtos qualificados será aumentado em 1 e o número total de produtos não será alterado.

2.4 Tela de configuração de parâmetros

Interface de configuração de 9 parâmetros
Interface de configuração de 9 parâmetros

A interface 'Parameter Setting' mostra se o cabeçote da máquina está habilitado, e a configuração pode ser alterada clicando no botão. Sob a condição de operação, após o cabeçote falhar em passar três vezes seguidas, ele mudará automaticamente para o modo 'Invalid' (o botão acende, e o cabeçote correspondente para de se mover). Você precisa investigar o problema manualmente. O botão correspondente será extinto para reativar o cabeçote.

2.5 Tela de alarme

Interface de 10 alarmes
Interface de 10 alarmes

A interface de alarme, mostrada acima, exibe a causa da falha em caso de mau funcionamento da máquina para ajudar a solucionar problemas do equipamento.

2.6 Tela de ajuda

11-Tela de ajuda
11-Tela de ajuda

A interface de ajuda, conforme mostrada acima, sugere a operação do equipamento e precauções, portanto, leia com atenção e esteja seguro e avisado para se proteger de danos.

3. Procedimentos operacionais

3.1 Procedimento normal de operação do equipamento

(1) No processo normal de produção, o operador deve colocar as luvas no dispositivo o mais plano e uniforme possível, e a abertura do pulso das luvas deve estar mais de cerca de 10 mm acima do anel de vedação, sem rugas na abertura do pulso, e a altura da abertura do pulso é uniforme, e não deve haver nenhum fenômeno de distorção grave, ou isso levará a resultados de teste imprecisos;

(2) Certifique-se de que o gás comprimido atenda aos 'três nãos': sem água, óleo ou poeira. Caso contrário, causará danos a todos os componentes pneumáticos do equipamento, equipamento, declínio da estanqueidade, afetando a vida útil do equipamento ou até mesmo causará danos ao equipamento.

(3) Ligue o dispositivo e confirme o seguinte: A tela 'Configuração de função' está definida como 'Inspeção inicial'; O início
condições na 'Tela Principal' são todas iluminadas. Os dados de produção na 'interface principal' são limpos, e o lote é definido.

(4) A tela principal 'Aceleração' e 'Desaceleração' definem a velocidade de execução (que também pode ser ajustada após a inicialização).

(5) Clique em 'Controle de giro' na 'Interface principal' ou pressione o botão 'Iniciar' na caixa de operação, o cabeçote da máquina começará a girar. (6) Pressione o botão 'teste' esquerdo e a braçadeira começará a se mover; pressione-o novamente e a braçadeira parará de se mover. (Observação: para prolongar a vida útil do equipamento e protegê-lo contra danos, o botão de teste deve ser pressionado quando a velocidade do veículo for inferior a 5 m/min e, em seguida, aumentar lentamente a velocidade, e é estritamente proibido pressionar o botão quando a velocidade do veículo for superior a 5 m/min). (É estritamente proibido pressionar o botão 'teste' quando a velocidade do veículo for mais incrível que 5 m/min!)

(7) O operador abre a faixa de couro da luva, coloca-a na cabeça da máquina, inicia a inspeção automática, define a posição da luva entre os dois botões e proíbe a luva de fora da área de trabalho da luva, para evitar que os dedos sejam presos;

(8) Após a inspeção das luvas, o julgamento será o seguinte: os produtos não conformes serão retirados da caixa de coleta de produtos inferiores. Os produtos qualificados serão retirados da caixa de coleta de produtos acabados.

Caixa de 12 operações
Caixa de 12 operações

 

13-Esquema de uma caixa de coleta
13-Esquema de uma caixa de coleta

(9) Após a conclusão da inspeção deste lote de produtos, se for necessário realizar uma nova inspeção dos produtos rejeitados, alterne para a interface da 'Interface principal' e clique no botão 'Re-inspeção' nesta interface, o texto no botão 'Re-inspeção' mudará para 'Re-inspeção em andamento' e então a reinspeção será iniciada; então a reinspeção será realizada. O texto no botão 'Re-inspeção' mudará para 'Re-inspeção em andamento' e então a reinspeção será iniciada;

14-Esquema do botão de detecção de repetição
14-Esquema do botão de detecção de repetição

(10) Após concluir todas as tarefas de inspeção, pressione o botão 'Inspeção' uma vez para interromper a ação do grampo; em seguida, pressione o botão 'Revisão' para que o texto no botão de revisão mostre 'Revisão', clique no botão 'Parar' na interface principal ou pressione o botão 'Parar' na caixa de operação, o cabeçote da máquina para de girar e conclui o desligamento. Em seguida, pressione o botão 'Em revisão' para que o texto no botão de visualização mostre 'Revisão' para liberar o estado de revisão e, em seguida, clique no botão 'Parar' na interface principal ou pressione o botão 'Parar' na caixa de operação para interromper a rotação do cabeçote da máquina e concluir o desligamento.

(11) Desligue a energia;

(12) O operador recupera as luvas qualificadas e descarta as luvas não qualificadas para concluir a produção.

3.2 Precaução

(1) A caixa de coleta de produtos acabados e a caixa de coleta de resíduos devem ser colocadas altas, cerca de 5 cm da boca da cesta até a borda inferior do dispositivo. A distância da boca da cesta até a borda inferior do dispositivo não deve ser muito grande; caso contrário, isso causará confusão quando o produto acabado e o resíduo forem retirados do dispositivo.

(2) Durante o processo de produção, o número de luvas na gaveta de coleta dos produtos acabados deve ser verificado com frequência. Quando a gaveta estiver cheia, as luvas devem ser esvaziadas imediatamente para evitar confusão entre as luvas acabadas e as de sucata.

(3) Para garantir a operação normal do equipamento e a precisão dos resultados do teste, a pressão do triplex pneumático correspondente à linha de ar com requisitos de pressão mais rigorosos (tubo de ar laranja de 16 mm na caixa de ar) deve ser ajustada entre 0,55 ~ 0,6 MPa, e a pressão da linha de ar com requisitos de pressão relativamente rigorosos (tubo de ar azul de 16 mm na caixa de ar) deve ser ajustada em
cerca de 0,5 MPa, e as pressões das duas linhas aéreas não devem ser muito baixas ou muito altas.

Compartilhar em:

Procurar

Índice

Role para cima
Entre em contato com a empresa WSL
Demonstração do formulário de contato (#3)+验证